泰山钢铁集团围绕“高效率、低成本、快交付”的生产组织模式,梳理出台时产量、产品匹配、设备效能、生产节奏等制约成本的关键因素,全员参与想对策、抓落实,实现了提质提效的新突破。430薄规格产品生产速度比去年提升17%,效率提升8.8%;410S薄规格产品生产速度提升25%,效率提升27%。在线平整机投用率创历史新高,给离线平整机组缓解了压力,缩短了产品交付周期。该机组还通过对标同行业先进钢厂,在降低电耗上持续发力,实现了硫酸钠电流的历史性新低,助推了成本的进一步降低。
冷退机组始终坚持质量第一这个原则,持续开展岗位练兵,实施标准化作业、规范化的全过程管控。自去年开始,他们多次对硫酸钠系统进行攻关调试,目前已经形成了一套成熟的控制方案,进一步稳定了板面质量。此外,该作业区还对板温参数进行优化调整,针对产品规格制定了不同的TV值,430钢种的平均延伸率提高了2%,性能精品达标率提升了15.21%。