近日,纵横钢铁焦化厂通过周密部署,充分准备,顺利完成1#推焦车检修工作,为炼焦车间安全、稳定、高效运行提供了有力保障,实现了生产与检修两不误。
此次大修,由机电车间担当主力,并周密编制检修方案,全面强调检修期间的安全注意事项。检修重点是更换推焦车平煤杆。平煤杆是推焦车重要部件,在碳化室高温煅烧环境下运行3年有余,前端已经凹凸不平,严重制约推焦车生产效率。
为缩短检修时间,在充分借鉴更换2#推焦车平煤杆经验基础上,大胆采用将两段新平煤杆提前对接整体吊装的方式。所有参与检修人员兵分两路,一组人员在地面指挥吊车,将两节新平煤杆精准对位后,用螺栓、螺母对接紧固。新平煤杆整体长度约32米,为方便吊车吊运,他们又经过反复测量、计算,在合适位置焊接了三个吊耳。
另一组则在推焦车上拆除钢丝绳、挡板、应急卷扬机、切割平煤杆等工作。此位置与2#焦炉西端台相比,煤气管道纵横交错,空间显得更加窄小,给维修人员造成许多困难因素。45分钟后,推焦车上的拆除工作已全部完成,旧平煤杆安全顺利地被吊车平稳运至地面。随后,开始准备吊运新平煤杆。为确保平煤杆平稳吊运,平煤杆一端吊耳利用钢丝绳与吊钩连接,另一端和中间吊耳则分别用两组钢丝绳和手动葫芦配合与吊钩连接,以方便调整角度、找准平衡点。随着吊臂的轻轻抬起,经多次调整手动葫芦锁链长度,新平煤杆终于稳稳吊起。
由于此次平煤杆整体吊装尚属首次,况且周边管廊错综复杂,稍有不慎后果不堪设想。手持对讲机里不停传来吊装指令,大家唯恐出现任何差错。眼看平煤杆顺利到达推焦车顶部,维修人员将平煤杆慢慢推入支撑平台,凭借托轮一点点前进。当推焦杆进入三分之二时,需要将钢丝绳吊点进行倒换,以便将更加顺利地推入。
时间一点点过去,转眼到了中午,在火辣辣的太阳照射下,检修人员的工作服早已被汗水浸透,但大家全然不顾,仍全情投入到检修任务当中。随着指吊人员的一句“到位”,平煤杆被顺利安装至指定位置。于是,大家又紧锣密鼓地投入到钢丝绳、限位安装,以及卷扬机等回装工作中。
通过大家的不懈努力,平煤杆换新任务提前3小时圆满完成,为焦炉安全、可靠、高效运行奠定了坚实基础,更为焦化厂指标优化和降本增效创造了良好条件。